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機(jī)械設(shè)備的維修和改造分析

發(fā)布時(shí)間:2009-09-11 點(diǎn)擊:31


  一、設(shè)備的維修:為了使進(jìn)口設(shè)備維修工作適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展的需要,提高進(jìn)口設(shè)備的維修質(zhì)量,提升企業(yè)產(chǎn)品名牌效應(yīng),我們在進(jìn)口設(shè)備維修中做到三到位原則。
  1、分析故障到位
  在以往的維修工作中,人們習(xí)慣于把查找故障和排除故障作為維修工作的內(nèi)容,其實(shí)這僅僅是完成了維修工作中的一部分。在進(jìn)口設(shè)備維修中,更重要的是分析確定故障產(chǎn)生的原因,以免采取對策防范類似故障的重復(fù)發(fā)生。由于進(jìn)口設(shè)備的圖紙及隨機(jī)資料短缺,維修人員對進(jìn)口設(shè)備的維修經(jīng)驗(yàn)少,更要進(jìn)行慎重仔細(xì)的故障分析,以免造成不必要的設(shè)備停工和維修費(fèi)時(shí)的浪費(fèi)。例如,我公司的一臺引進(jìn)奧地利的k4960雙軸孔鏜床投入使用后出現(xiàn)主軸孔不橫切和橫切不均勻現(xiàn)象,由于對機(jī)床不熟悉,在經(jīng)過專家的分析研究后,決定拆卸進(jìn)口鏜桿進(jìn)行針對性檢查修理。拆卸鏜桿后,發(fā)現(xiàn)橫切漲刀內(nèi)滑塊銹蝕嚴(yán)重,漲刀時(shí)進(jìn)給不均勻,根本原因是切屑液配比不合理和鏜桿內(nèi)滑塊潤滑不良造成的。如果不進(jìn)行深入地有針對性故障分析,盲目的進(jìn)行拆檢維修,不但不能解決機(jī)床的根本故障原因,而且會造成設(shè)備故障隱患,縮短機(jī)床的壽命,降低機(jī)床加工精度。
  2、采取措施到位
  所謂措施就是徹底消除產(chǎn)生故障的原因,使類似的故障不再發(fā)生。措施到位,是指采用措施有效可靠。要根據(jù)現(xiàn)有條件使用成熟技術(shù)或結(jié)構(gòu)原則,不要出現(xiàn)新的不可靠環(huán)節(jié)和產(chǎn)生的故障源。以上述例子中經(jīng)濟(jì)可行措施很多,采取哪一種比較好?既要考慮解決機(jī)床存在問題,又要考慮費(fèi)用的消耗,如果采用進(jìn)口切屑液每日產(chǎn)生費(fèi)用將比使用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)切屑液的費(fèi)用高幾十倍甚至高幾百倍。根據(jù)上述原因,我們采取的措施是采用國產(chǎn)化優(yōu)質(zhì)切屑液合理進(jìn)行配比,加強(qiáng)鏜桿密封及鏜桿滑塊潤滑。通過選用優(yōu)質(zhì)油封進(jìn)行切屑液防護(hù),通過采用美孚3#潤滑油進(jìn)行滑塊潤滑,經(jīng)過長時(shí)間使用未再出現(xiàn)上述故障。
  3、維修記錄要到位。
  以本單位為例,我們把這些進(jìn)口設(shè)備作為生產(chǎn)工序瓶頸設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控,設(shè)立設(shè)備維修記錄本、設(shè)備維修通知單等進(jìn)口設(shè)備維修檔案。設(shè)備維修記錄具體內(nèi)容包括:1)設(shè)備名稱 2)故障部位 3)故障原因 4)故障類別 5)解決方法 6)更換的備件名稱、型號 7)遺留問題 8)維修人員情況 9)日期及停工工時(shí)。要求每個維修人員認(rèn)真仔細(xì)的填寫,便于將來誰來維修這臺設(shè)備,都會非常方便。設(shè)備維修通知單,每個班次設(shè)備維修后都填寫,以便匯總。另外,檢修中心設(shè)立進(jìn)口關(guān)鍵設(shè)備故障檔案,網(wǎng)絡(luò)化管理。齊全的設(shè)備維修記錄,是快速查找故障,縮短維修時(shí)間的重要保障。
  4、加強(qiáng)設(shè)備巡檢,預(yù)檢預(yù)修,做到設(shè)備的預(yù)見性維修
  時(shí)間成本是機(jī)床設(shè)備維修成本的重頭,進(jìn)口數(shù)控機(jī)床停機(jī)損失一般為100~500元/小時(shí),大型機(jī)床甚至上千元/小時(shí)。為了更好節(jié)約時(shí)間成本,進(jìn)口設(shè)備的預(yù)檢預(yù)修,做到可預(yù)見性維修,將故障解決于萌芽之中,是未來設(shè)備維修工作的大方向。

  二、設(shè)備的改造:八十年代末期,進(jìn)口設(shè)備無論在加工精度和加工效率上,還是自動化程度上都屬于國際國內(nèi)一流水平。進(jìn)口設(shè)備為我公司以高質(zhì)量高產(chǎn)量的產(chǎn)品在激烈的市場競爭中站穩(wěn)了腳跟,成為國內(nèi)最大的高速柴油機(jī)生產(chǎn)基地做出了重大貢獻(xiàn)。
  但是,隨著時(shí)間的推移和長期使用,一些機(jī)床精度明顯下降,達(dá)不到產(chǎn)品所需的精度要求。而且各機(jī)構(gòu)部件的損失也非常嚴(yán)重,機(jī)床存在不少問題和缺陷,已經(jīng)滿足不了新產(chǎn)品的精度要求。經(jīng)過多年的進(jìn)口設(shè)備的維修經(jīng)驗(yàn),為了更好的利用進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn),我們在進(jìn)口設(shè)備的改造方面取得了很好的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

  1、正確的方案是改造成功的一半。
  在一個改造課題提出來之后,對改造對象進(jìn)行充分深入的調(diào)查研究。我公司的4rpl和5rpl日本磨床是八十年代引進(jìn)的,主要擔(dān)負(fù)著柴油機(jī)曲軸的主軸頸和連桿頸的精加工任務(wù),因長期的工作磨損,自動砂輪修整機(jī)構(gòu),修整后的砂輪磨出的工件粗糙度達(dá)不到產(chǎn)品的工藝要求;r4和r5圓角更達(dá)不到原機(jī)床的設(shè)計(jì)要求。根據(jù)上述情況經(jīng)過專家、工藝人員和維修人員的論證研究,多套改造方案的篩選,確立了一套既能達(dá)到機(jī)床加工精度要求,又符合國家金切機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)的方案。我們將源修整機(jī)構(gòu)的工作磨損部件進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和改進(jìn),將原點(diǎn)式金剛石修磨筆改用新的輪式多點(diǎn)顆粒金剛石修磨輪,提高修整精度和r5、r4成形精度。在靠模改革方面,經(jīng)過對靠模形成軌跡進(jìn)行科學(xué)的計(jì)算和認(rèn)證??磕5木群屯庑纬叽缰苯佑绊懮拜喌男拚壽E和加工工件的精度,是修整機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵部位,它的確定成功,確保了機(jī)床加工精度。