摘要:設(shè)備經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的使用,會(huì)出現(xiàn)零部件的老化、磨損,從而導(dǎo)致密封部位滲油,情況嚴(yán)重后將影響到設(shè)備的使用效果。我公司進(jìn)口的瑞士三點(diǎn)式折彎機(jī)也不例外,由于部件滲油導(dǎo)致設(shè)備工作不穩(wěn)定,影響到折彎精度。本人經(jīng)過細(xì)致分析該機(jī)的結(jié)構(gòu)與工作原理,找出了故障的原因并予以排除。
關(guān)鍵詞:三點(diǎn)折彎機(jī)、滲油、底模座、折彎精度
瑞士海默勒公司生產(chǎn)的三點(diǎn)折彎機(jī)(AP200—310),是我公司88年引進(jìn)的數(shù)控設(shè)備,當(dāng)時(shí)價(jià)值160萬元。是目前金屬板材折彎成形的一種較先進(jìn)設(shè)備。該設(shè)備在設(shè)計(jì)理念上具有原創(chuàng)性和先進(jìn)性,在結(jié)構(gòu)上擁有多項(xiàng)專利,同時(shí)具有數(shù)控控制功能。生產(chǎn)中上、下模的更換較為方便,能適應(yīng)多品種、少批量的現(xiàn)代生產(chǎn)模式,產(chǎn)品精度較高,一致性較好。在多道的金屬板材折彎成形中,工件折彎精度幾乎不受工件折彎長(zhǎng)度的影響,產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)效率較高,是我公司生產(chǎn)產(chǎn)品必不可少的設(shè)備。但設(shè)備再好,再先進(jìn),經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間使用,難免會(huì)出現(xiàn)故障,需要修理。在故障修理過程中碰到的諸多問題中有一個(gè)比較出乎常規(guī)的例子,即滲油引起三點(diǎn)折彎機(jī)精度不穩(wěn)定的問題,我作了細(xì)致的分析后找出了問題的癥結(jié),解決了這個(gè)問題并對(duì)此問題作了一些分析總結(jié)。
一、 三點(diǎn)折彎的結(jié)構(gòu)及原理(主要針對(duì)上、下模)
在三點(diǎn)折彎過程中,其折彎角主要靠特殊作用的底模來確定,如圖5所示,
對(duì)于一定材料、厚度和折彎半徑R要求的工件來說,底模開口寬度U的選擇是一定的,平頭銷軸B可隨著其底部的楔形墊塊的水平移動(dòng)作垂直運(yùn)動(dòng),對(duì)于一定的折彎角工件來說,可借助調(diào)整銷軸B來改變底槽深度H,使底槽兩側(cè)入口線和平頭銷軸B表面在工件折彎成形時(shí)形成三個(gè)點(diǎn)1、2、3。從理論上講,這三個(gè)點(diǎn)就能精確確定折彎角r的大小,為了補(bǔ)償由于鋼板彈性回復(fù)和厚度公差的不穩(wěn)定、機(jī)床及上下模具的制造精度、機(jī)床上模在負(fù)荷狀態(tài)下的歪斜和變形等綜合因素對(duì)折彎角帶來的影響。三點(diǎn)式折彎機(jī)的上、下模均被巧妙地設(shè)計(jì)成刀片組合安裝形式。對(duì)下模來說,除設(shè)計(jì)有對(duì)整個(gè)分片組合模銷軸B深度起調(diào)整作用的鏈?zhǔn)谨{魚楔系外(圖5中3),還設(shè)計(jì)有對(duì)每一分片下模銷軸B深度進(jìn)行單獨(dú)精確調(diào)整的校正楔(圖5中5),它能在機(jī)床受負(fù)荷情況下對(duì)每一下模分片由于制造精度或負(fù)荷時(shí)產(chǎn)生的變形對(duì)折彎角產(chǎn)生影響進(jìn)行“動(dòng)態(tài)”精調(diào),從而有效地保證工件彎壓成形時(shí)底模的“動(dòng)態(tài)”精度。而上模分片則被作用在一個(gè)柔性壓力油枕上(圖5中F),該柔性壓力油枕能對(duì)鋼板彈性回復(fù)和厚度公差變化對(duì)折彎角產(chǎn)生的影響自動(dòng)進(jìn)行精度補(bǔ)償,這樣上模分片和壓力油枕相接觸處形成一個(gè)隨工件厚度公差各處不勻及上下模動(dòng)態(tài)精度變化作相應(yīng)變化的柔性吻合接觸,從而可靠地保證了工件沿折彎刃全長(zhǎng)壓力分布的一致性,工件因材質(zhì)彈性回復(fù)的不穩(wěn)定也因塑性變形折彎壓力的設(shè)定而清除,從而有效地保證了折彎角沿折彎刃全長(zhǎng)精度的一致性。
二、 針對(duì)折彎精度不穩(wěn)定的原因分析與排除
1.對(duì)整機(jī)進(jìn)行檢查,所有動(dòng)作均正常。
2.進(jìn)行加工試驗(yàn),操作人員以正常加工條件進(jìn)行折彎,折出的角度有誤差,并且不一致,檢查工件材料的厚度,屬正常范圍,調(diào)正“動(dòng)態(tài)”精度均無效。依照已往的修理經(jīng)驗(yàn),一般折彎不穩(wěn)定問題多出在下模內(nèi)部。
(圖-14)
3.把底模座上的下模(圖中M),全部拆卸。
4.拆卸(圖14中15)楔系壓緊油缸,把底模座內(nèi)(圖5中4)中間支撐體卸下。
5.松開鰐魚楔系(圖14中3與10)驅(qū)動(dòng)氣缸的連接器,抽出鱷魚楔系,檢查嚙合部位是否有損傷,發(fā)現(xiàn)楔系斜口上有些油。根據(jù)常規(guī)原理,嚙合并滑動(dòng)工件的表面應(yīng)加油保持其潤滑。但實(shí)際分析該鱷魚楔系是底模座功能的關(guān)鍵,折彎角精度就是該部件的左右運(yùn)動(dòng)來控制B平頭銷軸的垂直運(yùn)動(dòng),從而使前圖5中的1、2、3產(chǎn)生變化,即H值的變化決定著折彎角度的變化,因此在鱷魚楔系嚙合部位上的油,當(dāng)折彎工件過程中上模施加壓力時(shí),能使鱷魚楔系受力后產(chǎn)生油滑浮動(dòng),從而使H值產(chǎn)生變化,致使折彎產(chǎn)生精度誤差。后用丙酮對(duì)鱷魚楔系進(jìn)行全面清洗。
6、把圖14中深度調(diào)節(jié)精度楔塊全部取出進(jìn)行清洗并檢查是否有毛剌,用油石修磨,檢查微動(dòng)調(diào)動(dòng)螺絲有否損壞,壞即更換。
7、把所有部件恢復(fù)安裝、調(diào)正、試運(yùn)行加工一切正常,證明上面的分析是正確的,后與機(jī)床制造廠的維修人員交流也證明了這一點(diǎn)。
8、機(jī)床已正常工作,那么底模座內(nèi)的油是哪里來的呢,經(jīng)過細(xì)致的檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)的油箱及大部份液壓控制閥及油管都安裝在機(jī)架上面,設(shè)備經(jīng)過多年工作,閥體內(nèi)油封已老化、管接頭也已松動(dòng),從而引起滲油,時(shí)間一長(zhǎng),油沿著上模板,滴至底模座滲入內(nèi)鱷魚楔系,在上模壓力的作用下產(chǎn)生油滑引起折彎角精度不穩(wěn)。更換油封,擰緊管接頭,同時(shí)關(guān)照操作人員平時(shí)經(jīng)常檢查保養(yǎng),以防類似情況發(fā)生。
三、效果分析
經(jīng)過上述問題的分析解決,該設(shè)備近幾年一直工作正常。它對(duì)于我公司的產(chǎn)品生產(chǎn)來說是其它機(jī)器所不能比擬的,特別是加工整機(jī)的罩殼門板類零件,我公司生產(chǎn)的高速彈力絲機(jī)的箱體、罩殼、門板等大部分零件是由這臺(tái)三點(diǎn)式折彎機(jī)加工的。外殼件質(zhì)量的好壞,關(guān)系到整機(jī)的外在質(zhì)量,是給客戶的第一印象。相當(dāng)重要。故后雖然又出現(xiàn)過類似的故障,但由于有第一次的修理經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)只要利用2個(gè)小時(shí),就能恢復(fù)正常加工精度,減少了修理時(shí)間,提高了工作效率。
參考文獻(xiàn):
瑞士海默勒公司AP200-3100三點(diǎn)折彎機(jī)說明書