摘要:本文簡要地介紹了3MZ135全自動球軸承外圈雙滾道磨床伺服進(jìn)給系統(tǒng)發(fā)生的3次 故障的分析及排除,并由此提出了一種觀點:排查伺服系統(tǒng)故障,首先要有“機電一體化意識”。
1 機床控制系統(tǒng)簡介
3MZ135全自動球軸承外圈雙滾道磨床主要用于磨削專用軸承芯軸雙滾道,特別適用于大批量的生產(chǎn)。機床的傳動系統(tǒng)由機械、液壓和電氣三部分組成,以實現(xiàn)機床的自動工作。其機械傳動結(jié)構(gòu)有獨特之處;電氣控制采用人機界面、PLC和數(shù)字伺服驅(qū)動組合的數(shù)控方式;加工精度高(進(jìn)給精度可達(dá)半徑0.5um);生產(chǎn)效率高。
1.1 機床伺服驅(qū)動系統(tǒng)的組成
該機床采用無心式布局型式,以砂輪固定、工件進(jìn)給,工件和修整器布置在砂輪兩邊的結(jié)構(gòu)。為滿足專用軸承的加工,采用雙伺服系統(tǒng),以完成對兩片砂輪R的同步修整。2套伺服系統(tǒng)由同一臺PLC控制,由同一臺人機界面操作。其中縱向系統(tǒng):電氣由伺服驅(qū)動器,伺服電機,編碼器構(gòu)成,見表1;機械由左、右旋2根滾珠絲桿分別傳動工件(進(jìn)給)拖板和修整縱向拖板,進(jìn)給拖板和修整拖板分別安裝在X型的滾動導(dǎo)軌上(見進(jìn)給結(jié)構(gòu)圖1),伺服電機傳動左、右旋滾珠絲桿付,驅(qū)動進(jìn)給滑板和修整滑板同步進(jìn)給,一次性同時加工兩溝道;作用――控制進(jìn)給尺寸及保證兩片砂輪R的同步修整。橫向系統(tǒng):電氣構(gòu)成與縱向的相似,見表1;機械由1根滾珠絲桿傳動修整橫拖板;作用――控制溝距。整個系統(tǒng)的構(gòu)成如圖2。
1.2 機床的主要性能特點
1.2.1 機床各部件都可在機床電氣操作面板上單獨進(jìn)行操作,因采用了日本DIGITAL公司的GP477R-EG41-24VP人機界面,使操作直觀、簡單、方便。
1.2.2 采用了OMRON公司的CQM1可編程控制器,配置有2路脈沖輸出的CPU43-V的CPU模塊,其控制性能具有高度的穩(wěn)定可靠性,抗干擾能力強。系統(tǒng)有自診斷功能,便于維修。
1.2.3 采用了兩只伺服電機,左、右旋螺距的滾珠絲杠,直接驅(qū)動工件滑板和修整滑板同步進(jìn)給;“X”型滾柱導(dǎo)軌,磨損小、承載傳力強、剛性好、運動靈敏,從而保證有較高的定程磨削精度。
2 機床無任何報警提示,縱向工件拖板和修整拖板無進(jìn)給動作的故障
2.1 故障現(xiàn)象
該機床在加工過程中,突然縱向進(jìn)給機構(gòu)(見圖1)的工件滑板和修整滑板均無動作,此時,機床無任何異常提示。進(jìn)給伺服電機在啟動的瞬間發(fā)出了短暫而輕微的聲音,手摸電機有發(fā)熱的現(xiàn)象。另外,人機界面的“進(jìn)給量”和“進(jìn)給位置”這2個顯示參數(shù)隨面板進(jìn)給操作而變化。
2.2 故障分析及排除
2.2.1 分析可能是限位開關(guān)起保護(hù)作用,使PLC的CPU模塊停止輸出脈沖。檢查所有的限位、保護(hù)開關(guān),它們的位置及狀態(tài)均正常。
2.2.2分析可能是無觸點感應(yīng)開關(guān)、PLC或伺服系統(tǒng)受到干擾,于是關(guān)機床總電源,再重新起動機床,故障現(xiàn)象仍然一樣。
2.2.3分析可能是PLC有故障,CPU模塊沒有給伺服驅(qū)動器提供信號;或伺服驅(qū)動器有故障,沒有給伺服電機提供信號。但電機在啟動的瞬間發(fā)出了短暫而輕微的聲音,手摸電機有發(fā)熱的現(xiàn)象,并且人機界面的“進(jìn)給量”和“進(jìn)給位置”這2個顯示參數(shù)隨面板進(jìn)給操作而變化,由圖1知,信號從PLC輸出經(jīng)過伺服驅(qū)動器,然后傳到了伺服電機,只是各級信號是否正常、是否能驅(qū)動伺服電機,未能證實。
采用“互換法”,將表1中2臺伺服驅(qū)動器的輸出信號線(驅(qū)動器到電機)及編碼器到驅(qū)動器的反饋信號線互換,相當(dāng)于只將2套伺服系統(tǒng)的電機(含編碼器)這一級互換,以判別故障在伺服系統(tǒng)的電機之前還是電機之后。讓1.0KW 的驅(qū)動器驅(qū)動1.3KW的電機時,1.0KW 的驅(qū)動器過載報警“A71”,所以此“互換法”行不通。
2.2.4分析可能是伺服電
機傳動的機械異常,于是
將伺服電機與滾珠絲桿拆
開(兩者的連接如圖3),
用手轉(zhuǎn)機械,發(fā)現(xiàn)根本轉(zhuǎn)
不動,在聯(lián)軸座處用大扳
手扳絲桿,感覺很吃力,
于是認(rèn)為左、右旋滾珠絲
桿在此聯(lián)結(jié)處憋住了。排除機械堵轉(zhuǎn)故障后,機床運行正常。
3 人機界面顯示“伺服驅(qū)動器故障”
3.1 故障現(xiàn)象
該機床在運行中,突然發(fā)生異常停機,人機界面顯示“伺服驅(qū)動器故障”,縱向伺服驅(qū)動器報警“A84”(表示:絕對編碼器資料錯誤,所收到的絕對資料異常)。
3.2 故障分析及排除
3.2.1分析可能是系統(tǒng)受到干擾,于是關(guān)機床總電源,再重新運行,故障現(xiàn)象仍然一樣。
3.2.2分析可能是伺服驅(qū)動器自身異常,由“2.2.3”這一步的經(jīng)驗知,在本機床內(nèi)部不能采用“互換法”排查,于是將縱向這臺伺服驅(qū)動器換到同類別的機床上用,沒有報警,運行正常,說明伺服驅(qū)動器無故障。
3.2.3將伺服電機與滾珠絲桿拆開,使伺服電機與機械脫離,用手轉(zhuǎn)動電機的軸,驅(qū)動器也報警“A84”,說明機械連接沒有問題,那么可能是伺服電機或其編碼器異常。
3.2.4,將拆下的伺服電機(帶編碼器)換到同類別的機床上用,也不與機械連接,用手轉(zhuǎn)動電機軸,驅(qū)動器也報警“A84”,說明該套伺服電機或其伺服驅(qū)動器肯定有問題,這時分析編碼器有問題的可能性大。
3.2.5拆下編碼器,并打開其端蓋,目測未見異常,測其工作電壓+5V正常,所有連線也正常。
3.2.6分析可能編碼器因密封性不好,滲水了而不能向伺服驅(qū)動器發(fā)出反饋信號,于是將打開端蓋的編碼器放置在干燥、無塵的環(huán)境中進(jìn)行自然風(fēng)干處理,24小時后,將編碼器與伺服電機恢復(fù)連接,但此時電機仍與機械保持脫離,再手轉(zhuǎn)電機軸,驅(qū)動器不再報警,然后將機床完全恢復(fù),再運行,至今都工作正常。
4 “工件尺寸失控,尺寸普遍偏大,與正常時比,需多次進(jìn)行+補償操作,生產(chǎn)效率大大降低,而且難以按操作說明介紹的方法達(dá)到工藝要求尺寸”的故障
4.1控制工件加工尺寸的操作方法及由人機界面設(shè)置或顯示的一些主要參數(shù)
4.1.1控制工件加工尺寸的操作方法: 加工尺寸是由操作工通過人機界面中的“進(jìn)給參數(shù)設(shè)置畫面”、“控制參數(shù)設(shè)置畫面”設(shè)置相關(guān)的加工參數(shù),手工測量時,發(fā)現(xiàn)工件尺寸與工藝要求有差距時,先計算出 d (d=工件實際尺寸-工藝要求尺寸),再將“控制參數(shù)設(shè)置畫面 ”的“補償量”設(shè)置為 d,然后操作“調(diào)整畫面”中的 “+補償”或“-補償”進(jìn)行調(diào)整(尺寸偏大,則要求加大進(jìn)給量,所以要進(jìn)行“+補償”;反之則要 進(jìn)行“-補償”)從而達(dá)到工藝要求的尺寸。值得說明的是,進(jìn)行“補償”要受到“快趨量限值”的制約。
4.1.2一些參數(shù)的說明
4.1.2.1一些顯示參數(shù)的
說明
a.進(jìn)給位置(mm):顯示進(jìn)
給系統(tǒng)當(dāng)前實際位置。
b.進(jìn)給量(mm):切入磨削
進(jìn)給的總和。.進(jìn)給量=快
進(jìn)量+快趨量+次快趨量+
黑皮量+粗進(jìn)量+精進(jìn)量+光進(jìn)量,進(jìn)給參數(shù)示意見圖4。
c.原點位置(mm): 切入磨削完成后,進(jìn)給系統(tǒng)所回到的那個位置。每進(jìn)行一次砂輪修整,原點位置要前進(jìn)一個修整量。
4.1.2.2幾個控制參數(shù)的說明
a. 快趨量限值(mm):設(shè)定范圍(0-0.999),如經(jīng)手動補償之后的快趨量值超過此值,機床將進(jìn)行超界限報警。
b.補償量(mm): 設(shè)定范圍(0-0.050),用戶按一下人機界面 “調(diào)整畫面”上的“+補償”,總進(jìn)給量加上一個尺寸補償量,按一下“-補償”, 總進(jìn)給量減去一個尺寸補償量,實際調(diào)整補償是對進(jìn)給參數(shù)設(shè)置畫面的[快趨量]進(jìn)行增減來達(dá)到的。
4.2 故障現(xiàn)象
操作工發(fā)現(xiàn)該機床加工的每個工件尺寸在以往的操作方式下,每個尺寸都偏大,按4.1.1介紹的操作說明設(shè)置“補償量”,并進(jìn)行“+補償”,再次測量,發(fā)現(xiàn)進(jìn)給系統(tǒng)未精確地按設(shè)定的“補償量”進(jìn)行補償,實際“補償量”比設(shè)定的“補償量”要小。由于受“補償量”的范圍及“快趨量限值”的限制,要多次進(jìn)行“補償量”的計算和設(shè)定,并多次進(jìn)行不同“補償量”的“+補償”才能勉強接近工藝要求的尺寸,不僅生產(chǎn)效率大大降低,更嚴(yán)重的是, 尺寸很難把握,造成一些工件報廢。
4.3故障分析及排除 表2:工件拖板的實際進(jìn)退量的測量值與人機界面上相應(yīng)的顯示值對
進(jìn) | 退 | |||
顯示值(mm) | 測量值(mm) | 顯示值(mm) | 測量值(mm) | |
1 | 0.100 | 0.070 | 0.100 | 0.040 |
2 | 0.200 | 0.150 | 0.200 | 0.100 |
3 | 1 .000 | 0.740 | ||
4 | 2.000 | 1.550 |
4.3.1分析可能是縱向伺服電機異常,于是換用一臺,情況沒有改善, 說明伺服電機沒有問題。
4.3.2故障現(xiàn)象的確認(rèn)。由機床操作說明知,對于進(jìn)給機構(gòu),
表3:修整拖板的實際進(jìn)退量的測量值與人機界面上相應(yīng)的顯示值對比表
進(jìn) | 退 | |||
顯示值(mm) | 測量值(mm) | 顯示值(mm) | 測量值(mm) | |
1 | 1 .000 | 0.920 | 1.000 | 0.920 |
2 | 2.000 | 1.920 | 2.000 | 1.920 |
3 | 3.000 | 2.920 | 3.000 | 2.920 |
在原點位置和光進(jìn)位置之間可 以進(jìn)行連續(xù)點動的手動進(jìn)、退操作。于是采用絲表測量工件拖板手動進(jìn)、退時的實際量,并與人機界 面顯示的量進(jìn)行對比,幾次測量值與相應(yīng)的顯示值對比如表2。為了對比,還測量了橫向修整拖板的情況,見表3 。由表 3知,修整拖板的尺寸控制正常,多次測量均無累積誤差,只是存在傳動間隙0.080mm。由表 2知,工件拖板的實際進(jìn)給比顯示值小,有累積誤差,并且沒有定量的規(guī)律可尋。
4.3.3 本著“先易后難”、盡量減少停機維修時間的原則,先從維修量小的方面分析排查故障。
a.分析如果是進(jìn)給機構(gòu)的滾珠絲桿磨損,那么根據(jù)手冊及廠家的建議,可修改伺服驅(qū)動器的電子傳動比(B/A=Pn202/Pn203,出廠值Pn202=65535 ,Pn203=2500),將其相應(yīng)增大即可,根據(jù)手冊知,Pn202=65535已到最大極限,所以分子分母先約分使B/A=13107/500,再根據(jù)其中一次實際進(jìn)給量/顯示量的比值,相應(yīng)地增大分子,我們用表2中序號2的值進(jìn)行計算: 0.200:0.150=Pn202/500:13107/500(Pn202/500是要使實際量與顯示量一致而應(yīng)該設(shè)置的傳動比;13107/500是當(dāng)前傳動比),由此算出Pn202不為整數(shù),我們?nèi)〗浦?6384。在此要特別說明,電子傳動比一旦被修改,必須重新啟動驅(qū)動器,新的傳動比才有效。經(jīng)過測量知,將傳動比增大后,雖然減小了實際值與顯示值的差距,但仍不能使兩者完全一致。事后明白了,用方法計算新的電子傳動比是不合理的。因為,第一,沒有考慮傳動間隙(當(dāng)時該方向沒有固定的傳動間隙);第二,由表2知,實際值與顯示值沒有固定的比例關(guān)系。所以用修改傳動比的方法解決不了問題。
b.分析可能是PLC的含2路脈沖輸出的CPU模塊異常,于是將該CPU模塊用到同類機床上,尺寸控制正常,說明CPU模塊沒問題。
c.分析可能是該方向的伺服驅(qū)動器異常。由2.2.3這一步知道,不能在本機床內(nèi)進(jìn)行伺服驅(qū)動器的互換。于是將其換用到同類別的機床上,尺寸控制正常,說明伺服驅(qū)動器正常。
進(jìn) | ||
顯示值(mm) | 測量值(mm) | |
1 | 0.200 | 0.198 |
2 | 0.100 | 0.098 |
d.分析可能是該方向的機械連接方面有問題,可能是伺服電機與滾珠絲桿的連接有松動;或
表4:3MZ135D-S修整滑板實際進(jìn)給的測量值與人機界面上的顯示值對比表
左、右 旋滾珠絲桿在聯(lián)軸 座處有松動;或右旋滾珠絲桿與工件拖板的連接有松動。由于表3中測量的對象只是工件拖板,于是,采用同一塊絲表,換測該方向與工件拖板同步進(jìn)退的修整滑板,結(jié)果如表4。對比表4與表3知,伺服電機對修整滑板的傳動是正常的,于是拆開圖2的左、右旋滾珠絲桿的聯(lián)軸器,結(jié)果發(fā)現(xiàn)傳動工件拖板的滾珠絲桿在聯(lián)軸座處的軸承磨損了,將軸承更換后進(jìn)行加工,由測量知故障徹底排除了。
5 結(jié)束語
上文介紹的3MZ135磨床伺服進(jìn)給系統(tǒng)的3次故障,其中2次在機械傳動方面。伺服系統(tǒng)的電氣控制裝置最終要驅(qū)動滾珠絲桿以傳動終端機械(一般是拖板),所以完整的伺服系統(tǒng)是由電氣控制裝置和機械傳動綜合而成的。分析伺服系統(tǒng)的故障也應(yīng)該從系統(tǒng)的各構(gòu)成部分進(jìn)行,而不要首先局限于其電氣控制裝置。也就是說,對于伺服系統(tǒng),要有“機電一體化意識”。另外,伺服系統(tǒng)的電氣控制裝置(伺服驅(qū)動器)有很強的自診斷和報警顯示功能,充分理解報警的含義,有助于快速找到故障點。