亚洲va中文字幕无码-中文字幕亚洲一区二区三区-国产免费观看久久黄av片-国产精品美女久久久网av-隔壁老王国产在线精品-欧美性大战xxxxx久久久√

您好,歡迎光臨中國機電裝備維修與改造技術(shù)協(xié)會!

官方微信

  您當(dāng)前所在位置  首頁 -  技術(shù)質(zhì)量  -  技術(shù)咨詢

關(guān)于美國 Giddings&Lewis HMC410臥式加工中心

發(fā)布時間:2012-08-02 點擊:0

 

一. 問題的提出

我國九十年代中軍工企業(yè)從美國Giddings&Lewis公司購買了一批臥式加

工中心機床型號為HMC410,為美國公司此類機床的早期產(chǎn)品,國內(nèi)用戶在

使用過程中發(fā)現(xiàn)該機床的Y軸(垂直軸)在數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障時經(jīng)常發(fā)生跌

落現(xiàn)象,跌落距離從幾毫米到幾十毫米不確定,嚴(yán)重影響對產(chǎn)品的加工,有

臺機床甚至發(fā)生Y軸不明原因的制動無效垂直落下,造成機床的嚴(yán)重?fù)p壞,

用戶多方救解無效的情況下,我公司冒險承接了對該機床故障隱患的排查處

理工作。

二. HMC410機床現(xiàn)狀的分析

    經(jīng)過現(xiàn)場分析我們了解到,該機床的主軸箱(Y軸)有三噸多重,但機床設(shè)計的主軸箱的垂直平衡措施沒有,即無重錘平衡,也無液壓平衡,機床斷電時靠伺服電機的抱閘使其不下落,通電工作時靠伺服電機的扭矩力使其上下移動。

此種機械結(jié)構(gòu)的設(shè)計在近年的國外進(jìn)口機床中較普遍,因為它使機械結(jié)構(gòu)簡化,但此種機械設(shè)計對電氣控制系統(tǒng)提出了較高要求,一是要求垂直軸的伺服電機扭矩要足夠大,二是要求系統(tǒng)的制動反應(yīng)要極為靈敏。因為對于西門子系統(tǒng)來說,一但出現(xiàn)較嚴(yán)重故障,系統(tǒng)要切斷伺服電機的“使能”。依據(jù)對不同故障的不同反應(yīng),這種“切斷使能”的動作始發(fā)于NCK,也可能始發(fā)于PLC。但不管始發(fā)于誰,都使電機“失去扭矩”。這對于上述垂直軸來說意味著失去力的支撐而發(fā)生跌落。而這時系統(tǒng)如何安排電機抱閘的迅速生效就變得至關(guān)重要,因為此時如抱閘不及時,至使主軸箱跌落過多的話,如這時刀具與工件處于接觸狀態(tài),則可造成刀具或工件的損壞或報廢,所以主軸箱在故障狀態(tài)下有幾道、十幾道的跌落尚可接受,幾毫米、幾十毫米的跌落是絕對不可以的。

由此我公司得出結(jié)論,HMC410機床的Y軸“跌落過大”問題是系統(tǒng)在既有機械條件下NC、PLC配合控制的時序考慮不周造成的。而某臺機床的主軸箱制動失靈造成損壞,也是由于系統(tǒng)的安全設(shè)計或PLC設(shè)計過程中存在“陷阱”即某種特定故障發(fā)生時,系統(tǒng)切斷Y電機“使能”,而又未發(fā)出抱閘指令,或此時的電機扭矩及抱閘功能已出現(xiàn)較大的不正常,致使主軸箱砸下。這從事后檢測Y電機抱閘功能良好這一事實也對上述判斷提供有力支持。

三、隱患的查找 

在確定問題的大致性質(zhì)后,我公司開始有針對性的對系統(tǒng)的NC,PLC程序進(jìn)行了分析:

    首先為確保制動的安全系統(tǒng),我們在現(xiàn)有Y電機抱閘制動的基礎(chǔ)上,在Y軸的垂直絲桿上又增加了一個電磁制動器,此制動器的動作由PLCY軸伺服單元的狀態(tài)觸點串聯(lián)起來控制,在硬件上擴大了制動的產(chǎn)生要素,增加了制動的可靠性。

其次根據(jù)我們對PLC的分析,如果PLC在第一時間得到NC的故障信息,從而在一個PLCOBI循環(huán)(抱閘在次循環(huán)中處理)中處理抱閘的話,按自由落體定律,再考慮制動的硬件延時,及絲桿的阻尼因素,主軸箱下落1~5毫米

是正常的,(但應(yīng)用中卻是不允許的,況且實際情況比這要大)。

進(jìn)一步的分析、觀察我們發(fā)現(xiàn),由于PLC的設(shè)計缺陷,NC在發(fā)生故障時,在許多情況下并沒有在“第一時間”通知PLC處理,造成跌落過大。比如應(yīng)該的響應(yīng)過程是:

故障→NC切斷伺服使能→故障通過接口通知到PLC→PLC控制抱閘,

    而實際卻是:

    故障→NC切斷伺服使能→主軸箱下落→產(chǎn)生跟蹤誤差過大報警→誤差過大報警通過接口通知到PLC→PLC控制抱閘。

由上看出,NC故障發(fā)生時,NC切斷伺服的情況在第一時間沒有“告知”PLC,(PLC的抱閘邏輯判定要素不全!)直到跌落發(fā)生產(chǎn)生另一種故障時,PLC才識別到并處理,這樣就延誤了寶貴的時間。

發(fā)現(xiàn)了問題所在之后,我們又進(jìn)一步分析是什么樣的“故障”會造成上述問題。而什么樣的故障不會(畢竟不是所有的故障都引起Y軸大的跌落)結(jié)果發(fā)現(xiàn),該機床引用了西門子“安全集成”的設(shè)計概念,用于提高機床的工作安全性。但問題恰恰大部分出在這里。

由于考慮不周,此“安全集成”在機床硬件檢測開關(guān)有些老化、進(jìn)而使反饋信號的同步性能變差的情況下(這種變差還遠(yuǎn)未達(dá)到影響機床安全的程度)。變成了“負(fù)資產(chǎn)”,嚴(yán)重影響正常加工不說,一旦發(fā)生此類故障PLC又不能及時處理。造成上述問題。對此,我們采取了如下措施:

1. 認(rèn)真處理了安全集成的外部檢測條件,使其不再“神經(jīng)過敏”,用戶認(rèn)為無需判定的條件給予屏蔽,這樣就提高了機床的穩(wěn)定性。

2. 修改了安全集成的輸入條件,使其適合機床的現(xiàn)狀。

3. 將安全集成的輸出要素與PLC的抱閘處理邏輯關(guān)聯(lián)起來。

4. 在PLC的OBI程序巧妙安排時序,使PLC在檢測到故障(或檢測到NC傳來的故障時)確保按“先抱閘,后斷使能”的順序執(zhí)行。

四、措施的效果

通過采用上述措施,有效的解決了HMC410機床的主軸箱跌落問題,經(jīng)現(xiàn)場與用戶進(jìn)行的大量故障模擬,以前通常要跌落幾毫米乃至幾十毫米的故障模式,新的措施最多只跌落0.02mm。

另外此機床還存在一個很致命的設(shè)計缺陷,按數(shù)控系統(tǒng)對垂直軸處理的常理,Y軸電機“使能”有效的同時,電機抱閘應(yīng)釋放,但此機床的PLC邏輯在某種特定的情況下,電機“使能”而不釋放抱閘,造成電機溫度持續(xù)上升,一般這種“特定狀態(tài)”會很快被操作者的后續(xù)操作解除(操作者的解除是無意識的),但如果恰好操作者長時間不做解除,電機溫度會升至120℃以上(西門子報警150°),這時如果再釋放電機抱閘,此時的電機扭矩及抱閘性能都受電機溫度的影響而大幅降低,主軸箱失控下落就再所難免。我們初期處理時未查出這一很特殊的缺陷,還不經(jīng)意放大了這一缺陷出現(xiàn)的概率,幸虧增加了輔助抱閘才未釀惡果。

發(fā)現(xiàn)這一缺陷后,我們及時修改了PLC程序,排除了這一缺陷。