摘要:本文介紹了瑞士REISHAUER公司生產(chǎn)的RZ-300E型蝸桿砂輪磨齒機(jī)數(shù)控化改造方案、改造過程中所遇到的問題以及解決方法。并由此總結(jié)了國內(nèi)磨齒機(jī)行業(yè)數(shù)控化發(fā)展前景。
1. 概述
瑞士REISHAUER公司生產(chǎn)的RZ-300E型蝸桿砂輪磨齒機(jī)是一種高效、高精度的齒輪加工機(jī)床,我國已經(jīng)引進(jìn)幾十臺。到目前為止,這些機(jī)床由于年久失修,電控部分老化、損壞,大部分進(jìn)入大修的階段,但REISHAUER原廠的維修成本較高,原有一整套電器系統(tǒng)要一百多萬元,價格相當(dāng)昂貴。應(yīng)漢中長空精密機(jī)械制造公司的要求,經(jīng)航天數(shù)控系統(tǒng)有限公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,按用戶要求對其RZ-300型磨齒機(jī)進(jìn)行數(shù)控化改造。
原RZ-300E型蝸桿磨齒機(jī)是由電子控制完成機(jī)床動作,其電子控制原理圖如圖1所示。
磨齒時,機(jī)床主要運(yùn)動關(guān)系如下:
加工直齒輪時
A、 齒形成形組(即齒廓)
內(nèi)連系(分度鏈):其運(yùn)動關(guān)系為砂輪轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)對應(yīng)工件轉(zhuǎn)過(:砂輪頭數(shù),:工件齒數(shù))轉(zhuǎn);
外連系(切速鏈):外連系的運(yùn)動取決于砂輪軸電機(jī)的轉(zhuǎn)速和傳動比。
B、 齒向成形組
內(nèi)連系,由刀具滑板和立柱的導(dǎo)軌所組成的傳動來完成的;
外連系(送進(jìn)鏈),其運(yùn)動關(guān)系為:①工件轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)對應(yīng)工件滑板沿工件軸方向位移S1mm。②工件滑板每完成一個行程后,砂輪座向工件徑向進(jìn)給S徑mm,直至磨到齒輪所要求的尺寸。
實現(xiàn)上述的二組運(yùn)動,就可加工出所要的直齒輪。
加工斜齒輪時
A、 齒形成形組:(同加工直齒時狀態(tài)相同)
B、 齒向成形組
內(nèi)連系,由刀具滑板和立柱導(dǎo)軌所組成的傳動副來完成,作直線移動;
外連系(送進(jìn)鏈)
向上送進(jìn):工件轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)對應(yīng)工件滑板沿工件軸線移動S1mm,同時,當(dāng)工件滑板沿工件軸線位移時,工件必須產(chǎn)生附加或附減的運(yùn)動,方能滿足斜齒的加工要求,其位移關(guān)系為:工件滑板向上移動一個工件的導(dǎo)程對應(yīng)工件要附加或附減轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),附加或附減,由斜齒輪的旋向所決定,由于本磨齒機(jī)工件轉(zhuǎn)向單一,故其附加運(yùn)動為:
對于右旋齒:當(dāng)工件滑板向上運(yùn)動一個導(dǎo)程距離時,工件應(yīng)多轉(zhuǎn)一圈,反之少轉(zhuǎn)一圈;
對于左旋齒:當(dāng)工件滑板向上運(yùn)動一個導(dǎo)程距離時,工件應(yīng)少轉(zhuǎn)一圈,反之多轉(zhuǎn)一圈。
齒輪導(dǎo)程計算公式如下:T=πd / tgβ=πmnZ / sinβ(mn法向模數(shù),Z頭數(shù),β齒輪分圓螺旋角)。滿足了以上關(guān)系,便可加工出所要的斜齒輪。
1. 系統(tǒng)軟件設(shè)計概述
根據(jù)原機(jī)床狀態(tài)及加工工藝性要求,我們設(shè)計了如圖2所示的軟件界面。
根據(jù)磨削工藝設(shè)置如下參數(shù):
齒數(shù)(z):磨削的齒輪牙齒的數(shù)目;
模數(shù)(m):表示牙齒尺寸大小的一個數(shù)據(jù),它的單位是mm;
螺旋角(β):螺旋線的切線與螺旋軸線之間的夾角;
旋向:表示輪齒的螺旋方向,軟件定為左旋為“+”,右旋為“-”;
砂輪頭數(shù):磨削用砂輪的線數(shù),一般為1,該軟件也支持多頭砂輪;
螺旋角修正值:螺旋角實際角度與理論角度的差值;
砂輪設(shè)定轉(zhuǎn)速:設(shè)定砂輪主軸轉(zhuǎn)動速度。
其各參數(shù)之間關(guān)系為:
tgβ=πd / T
T=πd / tgβ=πmnZ / sinβ
mn:齒輪的法向模數(shù)
Z:齒輪的齒數(shù) β:齒輪的螺旋角
除此參數(shù)外,應(yīng)用戶要求,對機(jī)床還保留原有的操作過程。
1. 改造過程及問題的解決方法
由于RZ-300E為高精密機(jī)床,在改造過程中,不免遇到很多技術(shù)上的問題,給我們改造過程增加了很多困難,但我公司有多年機(jī)改經(jīng)驗加之我們技術(shù)人員不懈的努力,所遇困難也都最終得以解決。下面簡單分析一下磨齒機(jī)改造過程及其中所遇到的問題和解決方法。
首先,電器老化問題,由于磨齒機(jī)工作年限較長,大部份電路器件都已老化嚴(yán)重,不能再用。因此,我們對磨齒機(jī)原有機(jī)械和電路原理進(jìn)行深入剖析,以求了解每一個電器原件的作用和工作過程,在深入了解的基礎(chǔ)上,我們重新設(shè)計了新的電器柜,換用新的電器原件,并對機(jī)床進(jìn)行了恢復(fù)、接線及調(diào)試,調(diào)試結(jié)果表明,新的電器電路都能滿足所有開關(guān)動作要求。接下來是原有工件電機(jī)的診斷和修復(fù)。在調(diào)試過程中我們發(fā)現(xiàn),工件電機(jī)工作不正常,原本最高4000rpm的速度,現(xiàn)在只能到1000rpm,而且轉(zhuǎn)動還不平穩(wěn),驅(qū)動器難以穩(wěn)定的控制。以電機(jī)這樣的工作狀況,絕對滿足不了加工的要求,經(jīng)多方面了解和分析,我們確定此工件電機(jī)已損壞。經(jīng)電機(jī)專業(yè)人員對電機(jī)的折分和檢測,和我們預(yù)料的一樣。電機(jī)線圈已擊穿而且電刷磨損嚴(yán)重,而且電機(jī)內(nèi)部油污嚴(yán)重。經(jīng)修復(fù)、測試后,電機(jī)低速、高速均能穩(wěn)定運(yùn)行,也能被伺服驅(qū)動器穩(wěn)定控制,電機(jī)問題得到解決。
改造過程中,最重要的一點(diǎn)是要絕對保證砂輪和工件在加工過程中的嚴(yán)格同步關(guān)系,這是原機(jī)床最大問題所在,也是我們改造的重點(diǎn)和核心所在。為此,我們多方面搜集資料,深入了解磨齒原理。經(jīng)我們一系列的討論后,制訂總體方案,以我們2100系統(tǒng)核心為基礎(chǔ),編制磨齒同步控制程序。由于加工精度較高,因此除原有機(jī)床機(jī)械精度外,系統(tǒng)控制精度也得滿足要求,對此,我們選線數(shù)較高的光柵尺(18000線),我們采用每2ms為一采樣周期,在一個周期內(nèi),對砂輪電機(jī)編碼器和滑板直線光柵采樣一次,算出砂輪轉(zhuǎn)過的角度以及工件滑板所移動的距離,再按以上所述磨齒原理,經(jīng)嚴(yán)格運(yùn)算,折算出工件電機(jī)所應(yīng)轉(zhuǎn)過角度,并以此為依據(jù)控制工件作嚴(yán)格的同步運(yùn)動。經(jīng)反復(fù)修改完善和實驗證明,我們所采取的方案是可行的,滿足5級直齒和斜齒的加工要求。由此可見,我們的改造方案是可行和成功的。
2. 結(jié)論
針對國內(nèi)磨齒機(jī)數(shù)控系統(tǒng)技求還不太完善的現(xiàn)狀,我公司勇于探索,敢于創(chuàng)新,開發(fā)簡易磨齒數(shù)控系統(tǒng)。RZ-300E磨齒機(jī)改造的成功,增加了我們開發(fā)磨齒數(shù)控系統(tǒng)的信心,相信經(jīng)我們的努力,磨齒機(jī)數(shù)控系統(tǒng)一定會不斷完善,從而適應(yīng)國內(nèi)外市場的需求。
參考文獻(xiàn)
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