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數(shù)控機(jī)床維修實(shí)例

發(fā)布時(shí)間:2014-03-05 點(diǎn)擊:0

        隨著電子技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展,數(shù)控機(jī)床已在我國批量生產(chǎn)和大量引進(jìn)。由于其自動(dòng)化程度高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,能實(shí)現(xiàn)機(jī)械加工的高速度、高精度和高自動(dòng)化,在企業(yè)生產(chǎn)中往往占有重要的地位,如何搞好數(shù)控機(jī)床的維修管理工作,使其發(fā)揮應(yīng)有的效率,直接關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)利益。

       實(shí)例一:我廠一臺(tái)FANUC-Oi系統(tǒng)e臥式加工中心有兩個(gè)刀庫,分別為A刀庫和B刀庫,換刀臂靠運(yùn)載器在兩個(gè)刀庫中移動(dòng),實(shí)現(xiàn)抓刀和還刀功能,換刀位固定不變。一次故障時(shí),換刀臂在A庫抓刀后,運(yùn)載器一邊向主軸移動(dòng),一邊向換刀位移動(dòng),然而到換刀位時(shí)運(yùn)載器并沒有停,而是向上繼續(xù)運(yùn)行,換刀臂一邊旋轉(zhuǎn)一邊完成換刀動(dòng)作,直到運(yùn)載器到B刀庫換刀位才停止。此現(xiàn)象很危險(xiǎn),極易造成設(shè)備事故。故障發(fā)生時(shí)CRT上沒有任何報(bào)警提示,通過監(jiān)視與換刀有關(guān)的各個(gè)限位開關(guān)狀態(tài),開關(guān)狀態(tài)都正常,外表看似乎是電氣控制問題,然而用電氣方法卻遇到了難題,此時(shí)通過分析運(yùn)載器的工作原理來尋找突破。由于其動(dòng)作是靠各電磁閥的動(dòng)作來控制運(yùn)動(dòng)的,通過分析其液壓原理圖,發(fā)現(xiàn)運(yùn)載器在換刀位停止是靠撞一塊機(jī)械閥的閥芯來控制其停止。通過檢查該機(jī)械閥芯,發(fā)現(xiàn)該閥芯銹蝕,動(dòng)作失靈,不能有效關(guān)閉油路造成的,經(jīng)拆開清洗后重裝,故障排出。

   體會(huì):對(duì)于電氣維修人員來說,不僅要掌握數(shù)控機(jī)床的工作原理,還應(yīng)熟悉機(jī)床的液壓原理。

       實(shí)例二:我廠一臺(tái)加工中心,其Y軸驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用FANUC-S伺服電機(jī),由于電機(jī)和編碼器的聯(lián)接器斷裂,需脫開編碼和電機(jī)之間的連接更換聯(lián)接哭器,經(jīng)更換重裝后,顯示編碼器連接出錯(cuò)報(bào)警,說明編碼器的安裝位置有要求,經(jīng)查閱相關(guān)資料,重新按照以下步驟重裝后,機(jī)床正?!,F(xiàn)將安裝步驟介紹同仁,以供大家參考。

(1)將電動(dòng)機(jī)電樞線的V、W相(電樞插頭的B、C腳)相連。

(2)將U相(電樞插頭的A腳)和直流調(diào)壓器的“+”端相聯(lián),V、W和直流調(diào)壓器的“—”端相聯(lián),編碼器加入+5V電源(編碼器插頭的J、N腳間)。

(3)通過調(diào)壓器對(duì)電動(dòng)機(jī)電樞加入勵(lì)磁電流。伺服電動(dòng)機(jī)(永磁式)將自動(dòng)轉(zhuǎn)到U相的位置進(jìn)行定位。

注意:加入的勵(lì)磁電流不可以太大,只要保證電動(dòng)機(jī)能進(jìn)行定位即可(實(shí)際維修時(shí)調(diào)整在3-5A)。

(4)在電動(dòng)機(jī)完成U相定位后,旋轉(zhuǎn)編碼器,使編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)C1、C2、C4、C8(編碼器插頭的C、P、L、M腳)同時(shí)為“1”,使轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)和電動(dòng)機(jī)實(shí)際位置一致。

(5)安裝編碼器固定螺釘,裝上后蓋,完成電動(dòng)機(jī)維修。

    體會(huì):伺服電機(jī)的電機(jī)軸和編碼器(增量式)的聯(lián)接,在安裝上有位置上的要求,不能隨意安裝。

     實(shí)例三:我廠一臺(tái)立式龍門加工中心,在執(zhí)行M06主軸換刀定位功能時(shí),主軸旋轉(zhuǎn)不停,不能定位,經(jīng)檢查主軸定位上各測(cè)試點(diǎn)電壓正常,更換主軸定位備用板故障依舊。由于其主軸定位是靠磁感應(yīng)器感應(yīng)發(fā)磁體發(fā)出定位信號(hào),初步判定其磁感應(yīng)器有問題,更換磁感器后,主軸定位時(shí),主軸來回?fù)u擺,仍不能定位,經(jīng)詢問FANUC公司,將磁感應(yīng)器調(diào)換1800重新安裝后,故障排除。

    體會(huì):主軸定位磁傳感器的安裝位置也有要求。

       實(shí)例四:我廠一臺(tái)H3500臥式加工中心,采用FANUC-0i系統(tǒng),因系統(tǒng)主板故障,經(jīng)北京FANUC公司維修后,由于CNC存儲(chǔ)器中有CNC參數(shù)、PMC參數(shù)、螺距誤差補(bǔ)償?shù)葦?shù)據(jù)全部丟失,必須重新向CNC存儲(chǔ)器輸入這些數(shù)據(jù)。由于有備份數(shù)據(jù),在傳輸數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)注意以下問題:

(1)只有在一定參數(shù)條件下,才能進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入/輸出,要對(duì)照備份參數(shù)說明書正確輸入以下參數(shù),參數(shù)號(hào):0000、0020、0101、0102、0103。

(2)在輸入PMC參數(shù)時(shí),要先將K17參數(shù)第#1位設(shè)定為1,這樣才可選擇數(shù)據(jù)輸入界面。

將以上參數(shù)全部輸入時(shí),發(fā)現(xiàn)各軸均可手動(dòng)移動(dòng),然而在移動(dòng)回零操作時(shí),X、Y、Z軸均不動(dòng),CRT上無報(bào)警信息,在對(duì)照參數(shù)說明書核對(duì)有關(guān)軸移動(dòng)參數(shù)時(shí),發(fā)現(xiàn)參數(shù)1420參數(shù)為各軸進(jìn)給倍率,其數(shù)值均為零。將參數(shù)全部由“0”改為“500”后,重新執(zhí)行回零功能,動(dòng)作正常。

       體會(huì):平時(shí)要做好機(jī)床參數(shù)的備份工作,各機(jī)床參數(shù)一定要在機(jī)床正常情況下備份。

       實(shí)例五:辛辛那提1250立式加工中心(CINCINNAT850系統(tǒng)、GE FANUC驅(qū)動(dòng)及交流伺服電機(jī))開機(jī)自檢一切正常,在執(zhí)行回零操作時(shí)Y、Z軸工作正常,但X軸卻一直向X—方向移動(dòng),直到撞到X—限位開關(guān)。正常時(shí)應(yīng)該是向X+方向移動(dòng)在接近零點(diǎn)時(shí)減速并精確停止定位,完成回零動(dòng)做。出現(xiàn)此現(xiàn)象系統(tǒng)沒有任何提示信息。

      故障分析及排除:此故障很奇怪,轉(zhuǎn)到手動(dòng)操作狀態(tài),點(diǎn)動(dòng)X軸(X+、X—)勻正常,用手輪移動(dòng)X軸也正常。初步判定驅(qū)動(dòng)器及伺服電機(jī)無故障,問題出在CNC部分,用萬用表檢測(cè)CN1端子8、9兩腳電壓,發(fā)現(xiàn)電壓極性可以隨X軸電機(jī)的轉(zhuǎn)向而變化,但在執(zhí)行回零操作時(shí)發(fā)現(xiàn)8、9兩腳電壓極性始終為負(fù),CNC自檢可以通過且沒有任何告警信息說明系統(tǒng)無故障,應(yīng)該是系統(tǒng)外圍的開關(guān)狀態(tài)不對(duì)??赡苄宰畲蟮氖荴軸回零開關(guān),經(jīng)檢查該開關(guān)始終為高電平。原來CNC檢測(cè)到回零開關(guān)為高電平認(rèn)為X軸離零點(diǎn)太近,先X—方向移動(dòng)退出零點(diǎn)一旦回零開關(guān)為低電平再向X+方向移動(dòng)完成回零動(dòng)做。更換X軸回零開關(guān)故障排除。維修完畢做模擬實(shí)驗(yàn)移動(dòng)X軸使回零開關(guān)動(dòng)作,執(zhí)行回零操作果然不出所料先X—方向移動(dòng)退出零點(diǎn)再向X+方向移動(dòng)完成回零。

        實(shí)例六:辛辛那提MAXIN630臥式加工中心(CINCINNATI950系統(tǒng)、西門子640驅(qū)動(dòng)及交流伺服電機(jī),直線軸全閉環(huán)光柵尺反饋)開機(jī)自檢一切正常,在執(zhí)行回零操作時(shí)X、Y、Z、B軸動(dòng)作正常。在完成回零動(dòng)作后,CRT上出現(xiàn)Axis are aligning的信息沒有消失(正常時(shí)應(yīng)該出現(xiàn)Axis  aligning  finish) 由于提示狀態(tài)信息不消失,表示對(duì)正沒有完成。系統(tǒng)無法繼續(xù)工作,所有的功能鍵都被禁止如同死機(jī)一樣。只能關(guān)機(jī)重啟。

       故障分析及排除:轉(zhuǎn)到手動(dòng)操作狀態(tài),全部功能操作正常,有了第一例的經(jīng)驗(yàn)可以得出以下結(jié)論:驅(qū)動(dòng)器及伺服電機(jī)無故障,CNC自檢可以通過且沒有任何告警信息說明系統(tǒng)無故障,應(yīng)該是系統(tǒng)外圍的開關(guān)狀態(tài)不對(duì)。轉(zhuǎn)到I/O監(jiān)視畫面,執(zhí)行回零操作,對(duì)照?qǐng)D紙逐一查看每個(gè)與回零有關(guān)的開關(guān)狀態(tài)是否翻轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)B軸下落到位的接近開關(guān)沒有翻轉(zhuǎn)。人為的在I 7點(diǎn)輸入高電平(+24V)。系統(tǒng)馬上出現(xiàn)Axis  aligning  finish  表示對(duì)正完成,仔細(xì)調(diào)整B軸下落到位開關(guān),故障排除。原來系統(tǒng)一直在處于等待狀態(tài),I 7點(diǎn)沒有輸入高電平系統(tǒng)默認(rèn)的動(dòng)作沒完成,導(dǎo)致發(fā)生“故障”。

       實(shí)例七高明KCM-3000立式龍門加工中心(FANUC-15系統(tǒng)\驅(qū)動(dòng)器\交流伺服電機(jī))開機(jī)自檢一切正常,進(jìn)入程序加工時(shí)X、Y、Z軸不能按程序移動(dòng),主軸可以旋轉(zhuǎn)。不執(zhí)行程序時(shí)手動(dòng)移動(dòng)X、Y、Z軸正常,執(zhí)行G00G90X1000正常,但是執(zhí)行G01G90X1000F200M04S1000就有故障。為何可以執(zhí)行G00而不能執(zhí)行G01?出現(xiàn)此現(xiàn)象系統(tǒng)沒有任何提示信息。

       故障分析及排除:分析G00是定位, G01是執(zhí)行加工,加工是要檢測(cè)主軸的轉(zhuǎn)速是否達(dá)到設(shè)定值后直線軸才能按程序移動(dòng)。執(zhí)行G00僅僅是定位,主軸不旋轉(zhuǎn)也可以。而不能執(zhí)行G01應(yīng)該是主軸的轉(zhuǎn)速?zèng)]有達(dá)到設(shè)定值使直線軸不能按程序移動(dòng)。觀察CRT上主軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速果然沒有達(dá)到設(shè)定值,并且轉(zhuǎn)速波動(dòng)。檢查主軸上的外置編碼器組件,發(fā)現(xiàn)編碼器的聯(lián)軸器松動(dòng)、一個(gè)固定螺釘丟失。修復(fù)后故障排除。

       實(shí)例八:MAXIN630臥式加工中心(CINCINNATI950系統(tǒng)、西門子驅(qū)動(dòng)及交流伺服電機(jī))開機(jī)自檢工作一切正常,在加工的過程中經(jīng)常無規(guī)律地出現(xiàn)自動(dòng)關(guān)機(jī)(MACHINE OFF),液壓、主軸、冷卻、進(jìn)給等也同時(shí)關(guān)閉。給加工帶來很大麻煩,特別是在攻絲的時(shí)候停機(jī)造成絲錐折斷、嚴(yán)重時(shí)工件報(bào)廢,直接經(jīng)濟(jì)損失很大,操作員不敢加工。整個(gè)過程沒有任何警示信息出現(xiàn),也沒有預(yù)兆和規(guī)律。

         故障分析及排除:關(guān)機(jī)信息(MACHINE OFF)應(yīng)該只有在按動(dòng)關(guān)機(jī)按鈕的情況下才出現(xiàn)。在加工的過程中無規(guī)律關(guān)機(jī)后檢查機(jī)床沒有發(fā)現(xiàn)故障,無法捕捉到瞬時(shí)出現(xiàn)的故障點(diǎn)。將與關(guān)機(jī)有關(guān)的開關(guān)、電路、電纜、繼電器、接口板卡等全部仔細(xì)檢查部分更換,對(duì)全機(jī)的可疑的接近開關(guān)等逐一測(cè)試檢查,故障還不時(shí)出現(xiàn)。經(jīng)向生產(chǎn)廠多次咨詢,懷疑是軟件問題,在其指導(dǎo)下進(jìn)行了軟件刷新,故障沒有排除。以經(jīng)驗(yàn)判斷是一個(gè)軟故障,電源干擾或某個(gè)重要系統(tǒng)的接口狀態(tài)抖動(dòng)所致,將各個(gè)伺服單元送進(jìn)CNC的READ信號(hào)短接,深夜開機(jī)空運(yùn)行,故障存在。排除了電源干擾及軟件問題,看來故障在系統(tǒng)外圍的開關(guān)狀態(tài)了,但在系統(tǒng)I/O監(jiān)視畫面又都正常,用帶儲(chǔ)存功能的示波器監(jiān)視24V、15V、12V、5V以及重點(diǎn)懷疑的輸入點(diǎn)。終于在一次故障發(fā)生時(shí)捕捉到接近開關(guān)LS17瞬時(shí)抖動(dòng),做模擬實(shí)驗(yàn)I 23(LS17)輸入+24V,故障立即出現(xiàn),分析LS18、LS17是檢測(cè)主軸的刀具情況,有三種狀態(tài)(10、00、01),分別代表松刀、有刀、無刀。在加工的過程主軸旋轉(zhuǎn)震動(dòng)出現(xiàn)01表示無刀,系統(tǒng)運(yùn)行的條件破壞導(dǎo)致關(guān)機(jī)(MACHINE OFF)。仔細(xì)檢查原來主軸的刀具拉桿中的碟型彈簧破裂、刀抓螺帽松動(dòng),導(dǎo)致刀具拉桿行程加大,接近LS17使它誤動(dòng)作。修復(fù)后故障排除。