該機床拉刀高壓液壓系統(tǒng)采用由壓力開關(guān)監(jiān)測,啟動或停止油泵電機,液壓油在系統(tǒng)中保壓方法。機床送電后,高壓拄塞泵開始工作,當(dāng)油壓達到11Mpa時,壓力開關(guān)1接通使電機A斷電,液壓系統(tǒng)達到監(jiān)測壓力開始保壓。當(dāng)系統(tǒng)壓力降到10 Mpa時,壓力開關(guān)2接通,使電機A得電,油泵開始工作,這時系統(tǒng)壓力升高。如此循環(huán)壓力開關(guān)監(jiān)測切換方法使機床液壓系統(tǒng)壓力保持在10 .0-11.0Mpa范圍內(nèi),以保證機床的拉刀、角銑頭拉爪旋轉(zhuǎn)、滑板傾角、滑枕及滑板的夾緊等需要。如果壓力開關(guān)1在系統(tǒng)壓力達到額定值后沒有接通,則電機和高壓拄塞泵不停,造成系統(tǒng)壓力油過熱壓力過高,加速系統(tǒng)密封老化和破損,造成系統(tǒng)漏油、高壓拄塞泵損壞。為防止系統(tǒng)壓力過高或電機和高壓拄塞泵不停,即壓力開關(guān)1在90s后不接通則電控系統(tǒng)報警,電機自動停止機床不能正常工作。
1、 液壓故障
故障現(xiàn)象 屏幕顯示 HYDR MACHINEFAILURE HYDR MACHINE OIL MISSING,40號、50號報警。
原因分析:是液壓故障,一般情況下如果機床缺油也會發(fā)生該故障現(xiàn)象。檢查發(fā)現(xiàn)機床并不缺油,而是由于液壓系統(tǒng)充壓時間超過90s造成報警。
故障處理:首先檢查各調(diào)壓閥,當(dāng)檢查到手動閥1時,發(fā)現(xiàn)保險閥閥口有異物,造成系統(tǒng)壓力到不到額定壓力,形成機床報警。清洗保險閥,報警消除。原因是壓力油太臟,更換液壓油清洗油箱,故障消除。
過了一段時間后,又發(fā)生上述故障報警,全面檢查后并未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常。于是我們更換了液壓開關(guān)故障排除。分析原因是機床送電后,由于長期頻繁切換造成壓力開關(guān)失靈,系統(tǒng)持續(xù)高壓形成故障。
使用一段時間后,又發(fā)生上述故障報警,經(jīng)過檢查、清洗保險閥、修理壓力開關(guān)等未見效果。于是強制將保險閥封住,不讓其溢流,檢查系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)是系統(tǒng)供油的高壓拄塞泵磨損,更換高壓拄塞泵故障排除。
機床用油的溫度對機床液壓系統(tǒng)的影響也十分明顯,該機床本身配有一臺油溫制冷機,是用于主軸潤滑系統(tǒng)的,而主軸液壓系統(tǒng)沒有冷卻。有一年夏季,機床顯示:HYDR MACHINEFAILURE,是50號報警,不能正常工作,檢查系統(tǒng)是壓力開關(guān)時間超過90s而報警。檢查液壓系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)問題,只是機床液壓油的溫度較高。由于當(dāng)時生產(chǎn)任務(wù)比較急,訂購安裝冷卻系統(tǒng)需要一定時間,于是我們用一臺散熱器串入液壓系統(tǒng)的回油管路中對系統(tǒng)用油進行散熱降溫處理。油溫降低后報警消除。
2、 刀具卸不下來
故障現(xiàn)象 機床報警,刀具卸不下來
原因分析:該機床的刀具夾緊是液壓拉抓式夾緊機構(gòu),由于放松油缸、夾緊碟形彈簧、拉桿及拉爪組成。此次故障的現(xiàn)象是刀具與主軸已經(jīng)分離,并有一定間隙使刀具卸部下來,這說明放松油缸已經(jīng)動作,單沒有到位。
故障處理:首先檢查機床液壓系統(tǒng)壓力,系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,說明液壓系統(tǒng)沒有問題,而機械系統(tǒng)卻無法檢查,因拉刀機構(gòu)在鏜桿內(nèi)部。我們只好反復(fù)旋轉(zhuǎn)、振動刀具,最后將刀具卸下來。檢查并拆下拉桿發(fā)現(xiàn),拉刀螺紋變形造成故障。更換拉桿故障排除。
過了一端時間機床又發(fā)生同樣的故障,我們采用同樣的辦法將刀具卸下來。經(jīng)檢查,刀具夾緊系統(tǒng)完好,并無故障。檢查刀具尾部的螺紋有磕碰現(xiàn)象,更換一個新的拉緊螺釘故障排除。原因是由于拉刀自動程序啟動后,每一步拉刀位置檢測故障,造成刀具螺紋磕碰現(xiàn)象。
采取措施:修改拉刀程序,拉刀過程中,要求操作者監(jiān)視機床執(zhí)行機構(gòu)效果,若程序效果不好,可手動裝卸刀具。
3、結(jié)束語
數(shù)控機床的液壓系統(tǒng)比較復(fù)雜,在使用一段時間以后,機床的液壓元件有一定的磨損或老化,容易發(fā)生故障。針對不同故障具體問題具體分析,及時修理更換磨損件,減少連鎖性故障,可以減少機床停工時間。