數(shù)控機床由于其結構的特殊性,決定了其修理的復雜性,不能簡單地歸結為機械問題或電氣問題,它要求維修人員運用所常握的知識與經(jīng)驗,詳細地分析問題,準確地判斷問題,盡快地解決問題。一個合格的數(shù)控維修人員應該掌握自控理論,強弱電知識,并具有一定的英語水平。因為很多技術文件是英文的,特別是歐美國家的機床幾乎全無中文資料,另外還應具有良好的動手能力即熟練的鉗工技術和電工技能。筆者從事數(shù)控機床維修多年,對此頗有體會。
一 、設備的安裝與維護
數(shù)控機床維修比較復雜出現(xiàn)問題不易解決,所以最好的方法是使其不出故障或盡量少出故障。這就要求我們的維修人員,操作人員及管理人員共同做好日常維護保養(yǎng)工作,使其經(jīng)常在良好的狀態(tài)下正常運行。維護工作看似簡單,實則非常重要,一些看起來不起眼似乎可有可無的工作卻能起到事半功倍的效果。
機床安裝的好壞直接影響到今后的使用,所以應引起足夠的重視。數(shù)控機床應安裝在相對封閉的環(huán)境中,要求場地整潔通風良好周圍沒有污染源,如果有條件能做到恒溫恒濕則更好。據(jù)筆者觀察數(shù)控機床的故障率夏天遠多于冬天,這恐怕與溫度濕度有關,此種觀點不無道理。另外機床一經(jīng)就位就不宜再移動,因為機床上眾多的接近開關感應位置只有1—2mm,機床的搬運不可避免的震動可能會使感應點發(fā)生變化,查找與調整起來非常困難。數(shù)控機床對電源的要求較高,電壓波動要小,接地要可靠,對地阻值不大于4歐以免三項不平衡,影響機床正常運行。另外有些系統(tǒng)對電源過于敏感,如德國西門子系統(tǒng)最好加裝穩(wěn)壓電源。
使用環(huán)節(jié),操作人員應做好日常保養(yǎng)工作,應避免長期加工同一種工件,最好隔一段時間換一種工件,以避免螺桿,導軌等運動部件長時間使用同一部位,造成局部磨損。另外某些不常用的功能應定期開動幾次,以防銹住或油粘住。當機床關機時,最好將機床移動部分停在導軌中部,因為機床上裝有很多行程開關,這樣做可以防止這些開關長時間受壓,造成內(nèi)部彈簧疲勞,影響動作的準確完成。
從維修角度講,首先應經(jīng)常檢查電箱上的風扇,因電箱內(nèi)的數(shù)控板和數(shù)控模塊都是很嬌氣的部件,風扇工作不正常會造成電氣件散熱不良,粘上很多灰尖,甚至會造成局部短路。有的風扇是和電源模塊并接在一起的,風扇故障開不了機,有的風扇是裝在數(shù)控板上的,風扇故障系統(tǒng)報警,還有一種情況是風扇獨立供電,風扇故障不影響開機,這種情況應引起特別注意。
機床上所裝的光柵尺,編碼器也是重點檢查的對象,這些部件的干凈與否,決定機床能否正常工作。筆者曾用清洗光柵尺,編碼器的方法解決了主軸定向故障和機床進給不準等問題。接近開關靈敏度很高,如粘上鐵屑會造成誤動作,行程開關運動作要靈活,有時機床出現(xiàn)“準備不足”報警,常與此開關卡住有關。當機床執(zhí)行M06或M60等交換刀具或交換工作臺的指令時,先要將主軸箱或工作臺移至相應的位置,這個點通常由參數(shù)控制,但有的廠家在此裝了一個開關,這個開關由于使用過于頻繁,容易出問題造成動作失敗,應引起注意。
另外備份系統(tǒng)參數(shù),定期更換存儲器電池,給機床換油,換濾油器,空氣濾清器也是維修人員應做的工作。
二 、 故障的診斷與處置
數(shù)控機床故障的診斷與處置是一項很復雜的工作,也是本文論討的重點。當故障發(fā)生時,筆者認為不要急于動手,應先向操作人員了解故障的現(xiàn)象,過程,機床處于何種狀態(tài)執(zhí)行哪一步程序,如果條件許可,且確保安全的前提下不妨進行故障的演示,以助于分析問題。數(shù)控機床的故障千變?nèi)f化,其成因錯綜復雜,即有機械問題也有電氣問題,即有強電問題也有弱電問題,如何在紛亂的現(xiàn)象中找出故障點是每一個維修人員面臨的問題。筆者從事機械維修多年,偏愛先從機械方面考慮問題,通過幾年的實踐證明此舉是有益的,因為它符合數(shù)控維修中先簡單后復雜,先普通后特殊,先機械后電氣的一般原則。
現(xiàn)在的數(shù)控機床有很強的自診斷功能,有時甚至能直接指出故障點。所以我們要充分利用這個特點。利用數(shù)控機床的診斷功能維修機床關鍵是掌握所診斷的系統(tǒng)在正常狀態(tài)下的信息,一旦發(fā)生故障,這些狀態(tài)將會發(fā)生變化。通過這些變化我們就能很容易地找出原因。
例1 :德國L—3030激光切割機,SIEMENS-840D系統(tǒng),交換工作臺故障。有一次操作者反應機床工作臺進入機床后機床即停止了工作,不執(zhí)行下一道工序也退不出工作臺,到現(xiàn)場后我推出工作臺,重新開進去結果一樣,于是打開PLC地址表,根據(jù)資料得知影響工作臺運行的有6個感應點即E45.0,E45.1,E48.6,E48.7,E49.0,E49.1這6個點。但是我不清楚這6個點的工作順序,也確定不了是哪一個開關壞了。后得知某廠有一同型號機床,經(jīng)與對方聯(lián)系得到同意,去該廠實地觀察工作臺運行狀況,畫出了這6個點的工作順序圖,回廠后手動運行工作臺,模擬機床運行情況對照順序圖找出了原因,是E48.6感應開關壞,換新后機床正常。
每臺機床廠家都提供了相應的資料,參數(shù)表,地址表,梯形圖,這些信息同樣也可在屏幕上顯示出來,靈活運用這些資料給維修工作帶來了很大的便利。
例2 :臺灣產(chǎn)SJ-35數(shù)控車,F(xiàn)ANUC--0i系統(tǒng),故障現(xiàn)象為當液壓卡盤腳踏開關接通卡盤卡緊時尾座套筒向前移動4-5mm,這是完全不同的兩個部分,為何會聯(lián)動?查地址表,腳踏開關X5.8接通時并沒有影響尾座套筒伸出的信號Y12.3發(fā)出,打開梯形圖查看Y12.3也沒信號,為確保穩(wěn)妥甚至將控制尾座套筒前進的KA6繼電器拆下,但是故障依舊,后查液壓系統(tǒng),順著油路查找,發(fā)現(xiàn)該機床將卡盤電磁閥和尾座電磁閥裝在同一板上,故障是因兩閥串油所至。
每臺數(shù)控機床都有上千個參數(shù),它控制著機床的狀態(tài)和動作。參數(shù)的變化會造成故障。
例3 :臺灣產(chǎn)MH--800臥式加工中心,F(xiàn)ANUC--0TD系統(tǒng),故障現(xiàn)象為當Z軸向前運動時刀具剛一接觸工件機床就停車,經(jīng)重啟一切正常系統(tǒng)無報警,開始我懷疑是主軸驅動模塊或Z軸驅動模塊發(fā)生問題,于是換上兩個同型號的模塊進行試驗,問題還在,這顯然不是模塊問題。后打開主軸驅動畫面,發(fā)現(xiàn)主軸伺服參數(shù)PROP GAIN為4500,而正常值應為30左右,不知是什么原因變成了4500,我將其改回30故障排除。
機床在啟動階段往往會發(fā)生很多故障,維修手冊中對此有詳盡的敘述,筆者在此不再重復,只提兩個個例。
例4 :開機黑屏,臺灣產(chǎn)MH--630臥式加工中心,F(xiàn)ANUC--0TD系統(tǒng),啟動機床無任何反應,先查總電源,主變壓器以得電,再查電源模塊輸入端也得電,后發(fā)現(xiàn)是QS--2空開跳閘,查強電圖得知該空開連結電源模塊,主板電源和風扇。用排除法一一斷開各個負載,當斷開風扇時機床啟動成功。換新后機床正常。
例5 :開機白屏,天津產(chǎn)彎板機,瑞士DNC-80系統(tǒng)。開機后屏幕全白,無法操作。打開吊掛箱測量5V直流電,只有4.9V,拆下負載測為5V,于是調節(jié)電源板上的微調電阻但不起作用,將其拆下檢查該電阻碳膜損壞,阻值為28歐的微調電阻一時沒買到,選了兩個小電阻湊出相近阻值,使其在空載時輸出為5.2歐。并入負載后輸出5.05V,再開機故障排除。
機床在運行中也會產(chǎn)生這樣那樣的故障,有時同樣的故障現(xiàn)象卻有著不同的原因。要具體情況具體分析。
例6 :臺灣產(chǎn)KMC--700HV五面體加工中心,F(xiàn)ANUC--0TD系統(tǒng)。換刀故障,當機械手向刀庫抓刀時常卡住,經(jīng)查是由于刀庫定位不準,重新調整投入使用恢復正常,但幾天以后故障重現(xiàn),再調刀庫又能用幾天但解決不了問題,該機床刀庫是由伺服電機帶動一個行星減速器來驅動的,我拆下護板用記號筆在減速機的軸和殼上畫上記號,反復運動刀庫,仔細觀察后發(fā)現(xiàn)隨著正反向不斷地變化所畫的記號發(fā)生了位移,拆下減速機這時6個固定螺絲已斷3個,換新后機床正常。但這次好景不長,幾個月后又出問題,再拆出又斷了幾個螺絲,這次我沒有直接換螺絲而是用卡尺測螺絲的長度和螺孔的深度,結果是廠家所裝的螺絲偏長,于是換了6根短5mm的螺絲裝上再也沒壞。
例7 :意大利產(chǎn)BTM--2000五面體加工中心,SIEMENS--810系統(tǒng),機床在換刀過程中當機械手伸出后就停止了工作,且無報警。打開PLC地址表結合資料查找,雖機械手伸出信號E10.0已到位,但機械手不能進行180度旋轉,不過可以縮回,肯定還少一個條件,分析原因每臺機床的主軸箱上都裝有刀具松開信號開關,但是這臺機床由于結構太緊湊無法安裝,于是廠家在液壓系統(tǒng)中裝了一個壓力開關,每當壓力到達90kg時,刀具松開信號就能輸出,重新調整壓力后,機床正常。
機床的屏幕可以顯示各種信息,但有時同樣的信息,會有不同的成因,不可一概而論。
例8 :臺灣產(chǎn)ML-300數(shù)控車,F(xiàn)ANUC--0TD系統(tǒng),故障現(xiàn)象為機床在運行中突然停車。且無任何預兆,但數(shù)小時后又能運行。當再一次出故障時我仔細檢查機床各部,發(fā)現(xiàn)X軸電機過熱,打開X軸驅動畫面,手動運行X軸,在我手搖X軸向上時,電機CURRENT值非常大達100以上,可能是X軸抱閘失靈,查抱閘線圈結果無24V,于是從電箱中24V電源查起,順著線路找到KA17繼電器,發(fā)現(xiàn)該繼電器插座燒壞,換新后機床正常。
例9 :臺灣產(chǎn)KMC--700HV五面體加工中心,F(xiàn)ANUC--0TD系統(tǒng),該機床在關機時常莫明其妙地向下沉2-3mm,由于不影響正常加工故沒引起注意。但隨著時間的推移這種現(xiàn)象越來越嚴重,終于有一次在加工過程中折斷了一個鉆頭,檢查機床各部沒問題,于是打開Y軸驅動畫面,手動運行Y軸上下,當Y軸向上時,電機CURRENT值達100以上,查平衡油缸壓力只有30多kg,我一邊觀察該數(shù)值,一邊調整油壓,至CURRENT值最小,解決了問題。
三、 簡單的板級維修與設備改裝
數(shù)控機床的板級修理是各單位的大問題。由于供應商通常不向用戶提供相關的資料和備件,而且用戶也沒有這方面的專業(yè)人員和儀器,所以數(shù)控板,模塊和一些印刷線路板只能送到專業(yè)的公司去修。這很費時費錢。筆者認為對于一些顯而易見的毛病不妨自行解決,另外嘗試用國產(chǎn)件代替進口件效果也不錯。
例10:筆者在工作中接觸過很多數(shù)控系統(tǒng),這些系統(tǒng)各有所長,但我覺得電源模塊始終是個薄弱環(huán)節(jié),板級故障中電源模塊占70%。如發(fā)那科電源01號報警,西門子和發(fā)格電源的勢能黃燈不亮,哈斯123報警都與電源有關。當筆者遇到這些問題時總是先將其拆開清洗,再查有無開焊點,即而檢測板子上的放大模塊及保險有無燒壞,電阻,電容有無損壞。這些簡單的工作有時解決了不少問題。
廠里有美國產(chǎn)哈斯數(shù)控車,加工中心各一臺,都曾出過123報警,我們原想將電源模塊送到該公司去修,但對方稱不能修只能買新的,價格7萬,時間一個月。于是經(jīng)領導同意我們試修,經(jīng)過仔細檢查模塊中有一個100歐的線繞電阻燒壞了,花10元從街上買一個換上解決問題。還有一次哈斯數(shù)控車電箱中一塊線路板上的空開壞了,該空開產(chǎn)自墨西哥國內(nèi)買不到,若整個換板價格時間都成問題,我將原空開拆下焊出6根引線,將一國產(chǎn)三聯(lián)空開換上,找個安全的地方固定好,解決了問題。
意大利五面體加工中心機械手故障,機床無報警。打開電箱后發(fā)現(xiàn)一塊控制機械手的線路板上的指示燈不亮。該板是西門子產(chǎn)品,但沒現(xiàn)貨要等很長時間,我將其拆出借助放大鏡找出是一個二極管開焊,修復后使用良好。
一美國水泵燒壞,與哈斯聯(lián)系對方稱要一萬,于是找了一個公司修,但這個水泵的線圈是鋁線的買不到,后用銅線代,因銅鋁阻值不同差了0.6歐,我們買了一個0.5歐150W的線繞電阻串入電路,使用至今。
四 、不斷地總結不斷地學習
本文通過10個實例列舉了筆者在數(shù)控機床維修中常見的一些故障及處理方法,包括機械電氣諸方面和機床啟動檢測,加工運行各階段中出現(xiàn)的各種問題。
隨著科學技術的不斷發(fā)展,數(shù)控技術日益成熟,我們維修人員也應不斷地學習,以便更好地勝任自已的工作,這里所說的學習,不光是書本知識,還要不斷地總結經(jīng)驗。筆者在工作中常遇到很多困難,有時要走很多彎路,甚至工作失敗。每當我完成給自己造成深刻印象使自己吸取教訓的工作時,我都要重新細讀電路圖,梯形圖,地址表。這樣能使自己對該系統(tǒng)的控制方法,設計思路有進一步的了解。這種倒查的方法使我受益匪淺。
本文只是這幾年我在工作中的一點體會,對文中的觀點如有不同的見解或意見請批評指正,文中有不妥之處請多多指教。